实测落地|2117B水基清洗剂,完美替代风电拉挤行业丙酮清洗方案

     在风电拉挤配件生产工序中,载具、设备工装的树脂残留清洗,是生产运维的关键环节。目前国内绝大多数风电拉挤厂家,长期依赖丙酮作为核心清洗剂,但随着环保管控升级、安全生产规范趋严、员工健康保护标准提升,丙酮清洗的弊端日益凸显,早已成为行业痛点难题。

    针对风电拉挤不饱和树脂、乙烯基树脂、环氧树脂体系的专业清洗需求,2117B环保水基清洗剂重磅落地江苏知名拉挤生产企业,通过真实车间现场实测,成功替代传统丙酮清洗,兼顾强效去污、安全环保与降本增效,为风电复合材料清洗带来全新解决方案!

    一、行业痛点:丙酮清洗早已不适配现代化生产

    该客户主营风电配套拉挤配件生产,生产过程中设备载具、工装极易残留未固化的不饱和、乙烯基、环氧类树脂,传统全程使用丙酮清洗,长期面临三大核心难题:

    安全风险极高:丙酮属于高危易燃易爆溶剂,车间作业隐患大,同时作为易制毒管控产品,采购、储存、使用、备案流程繁琐,管控成本极高。

    危害员工健康:丙酮挥发性极强,长期作业会刺激人体呼吸道、皮肤与神经系统,车间气味刺鼻,职业病防控压力大,员工作业体验差。

    生产成本偏高:丙酮为一次性消耗品,无法循环复用,用量大、损耗快,废液处理成本高,长期累积大幅增加企业生产运营成本,制约企业绿色升级。

    基于多重生产压力,客户迫切需要一款清洗效果达标、安全环保、可循环使用、成本更低的水基清洗剂替代丙酮。

    二、现场实测|LubeKote2117B清洗效果全程验证

    针对客户风电拉挤生产工况,我们开展了2117B水基清洗剂现场实地测试,完全贴合车间真实生产场景,测试流程标准化、结果可视化:

    测试对象:从拉挤生产设备取下的两块带未固化不饱和树脂残留生产载具

    测试条件:2117B清洗剂按1:1工业自来水稀释,加温至50℃,恒温浸泡20分钟

   

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