拉挤工艺创新又出新成果
近日,九鼎新材拉挤型材车间对供应德国客户的冷却塔型材一305空腹板的正常加砂工艺进行了改革创新,这样在原来型材的表面增加了加强筋,更符合使用要求,这是德国客户提出要求后拉挤型材车间主动进行的工艺改革。
“客户就是上帝”这是拉挤型材车间一直遵循的原则。在德国客户对冷却塔型材-305空腹板提出改进要求后,车间立即发出了改进研究的动员令,相关技术人员废寝忘食,积极研究客户要求改进的技术要求和改进措施,制订了专项攻关计划,兵分三路,路试验空腹板表面不打磨,改用溶剂清洗,再加砂,但由于表面比较滑,砂子根本加不上去,加上去的也很容易掉落;第二路利用喷砂机,试验型材表面喷砂工艺代替打磨工艺,但由于型材太大,喷砂机小,喷砂速度非常慢,其喷砂后表面效果虽能达到加砂要求,但所需人工并不少于手工打磨;第三路试验电动工具打磨,电动工具打磨速度略快于手工打磨,但其产生的粉尘多,型材表面不均匀,加强筋容易碰伤,攻关活动一度陷入僵局。
“永不气馁”,这是拉挤型材车间的优良传统。面对改进完不成订单将不能交付、增加加强筋后打磨用工将爆发性增加的’突出问题,车间多次召开专题研讨会,组织相关技术、管理人员专题讨论改迸的办法,并邀请公司技术中心的技术人员一起想办法,大家各抒已见,气氛热烈。为什么不在拉挤工艺上想办法?拉挤生产出来后不需再打磨处理,就能达到加砂工艺要求,岂不是更好?在专题研讨会上有人提出了这个大胆的设想。说干就干,车间立即组织全体员工广泛收集与之相关的信息,在此,车间了解到风电复合材料车间在制作风电叶片过程中,会在其表面增加一层特殊材料的薄膜,等树脂固化后,再将薄膜撕除,无需再处理即可喷涂。车间立即组织相关人员在拉挤工艺中进行试验,预成型重新设计制作、安装调试、拉挤生产,整个过程有条不紊,连夜进行。试制品出来后,去除薄膜,加砂试验,一气呵成,24小时后测试石英砂的附着力,其结果:粘结牢固,外观均匀,完全符合要求,试验获得成功!用新的工艺技术生产,速度快、用工省、产品优,订单终于顺利完成。当德国客户如期到厂验货时,看到全部合格的产品,他们竖起了大拇指,连连赞道:九鼎OK!
技术是生产力,哪怕是一个小小的改进,也能带来巨大的效益!这次拉挤工艺技术创新,不仅满足了客户的要求,为订单的按期交付提供了保障,并且节约了成本,提升了技术,让车间尝到了技术创新的甜头,增进了车间持续改进,不断创新的信心。








































