冷却塔风机叶片断裂原因及处理

    洛阳石化聚丙烯有限责任公司动力车间循环水装置共有3座循环水冷却塔,每座冷却塔内各安装一台LF47型轴流风机(工艺编号分别为F3001A/B/C),是控制全厂循环水温度的关键设备。F3001A/B/C 3台风机主要性能参数:直径为4.7m,风机转速为240r/min,电机转速为980 r/min,叶片数为4片,叶片安装角度为12.5°,风量为6×105m3/h。
    主要结构:该风机由电动机、联轴器、减速箱、叶片、轮毂、风帽等组成(图1)。风机的减速箱、叶片、轮毂、挡风板安装在风筒内,电机、联轴器安装在风筒外,风筒顶部装有钢丝绳轮盘,由开式锁具螺旋扣调节钢丝绳的松紧来调整风筒圆度,保证风筒与风机叶片的间隙合适。风筒、风机叶片均为玻璃钢材质。



    2风机叶片断裂情况
    2006年7月26日,停机检查,发现F3001B风机叶片已全部断掉,风筒内只剩下锈蚀的减速箱(图2),叶片的碎片四处散落在塔内的填料上,有一块约300×500大小的碎片飞出风筒,掉落在距冷却塔五六十米的地面上。



    风筒内壁上有多处叶片或碎片刮磨、撞击的痕迹,有3处明显破裂(图3)。
    风筒顶部10根钢丝绳中有两根断裂(图4),在塔内填料上发现一段断掉的钢丝绳。塔内填料被掉落的叶片砸开一个大洞。减速箱及联轴器上未见明显损伤。




    3原因分析
    3.1断口分析
    将减速箱上残余的叶片根部断口进行对比可看出(如图5),有一个叶片的断口圆周有明显的陈旧裂纹痕迹,其他的断口圆周均是崭新的裂口。这说明该叶片的断裂造成的碰撞可能是其他叶片断裂的原因之一。而陈旧裂纹的产生原因有多种可能,归纳起来有3种原因:
    (1)制造时存在的缺陷。
    (2)安装过程中造成的损伤。夹块夹持力过大,将叶片根部压裂。


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    (3)叶片角度发生变化,长期振动造成疲劳裂纹。
    3.2风筒变形造成叶片碰撞筒壁断裂
    扇叶与风筒都是玻璃钢材料制作,起抽风、导流作用。玻璃钢材质刚度较差容易变形,所以大型风机的风筒除顶部的钢丝绳网外还有肋筋,以此控制和调整风筒的圆度。经过长期运行,由于风筒肋筋螺栓和钢丝绳锁具螺栓的松动,会引起风筒变形,变形严重时,扇叶会蹭到风筒,剧烈摩擦会使扇叶和风筒严重磨损,甚至折断风叶。从F3001B折断的4个叶片尾部都可看到严重碰撞后的痕迹(图6),其中两个均被撞掉一个角,而根据风筒壁上的痕迹,也可以断定在风机叶片断裂前后,和筒壁有多次严重刮碰、撞击。因此,F3001B风机叶片断裂的直接原因是风筒变形。



    3.3锁具螺旋扣材质问题
    由于2000年曾出现过风机被断裂钢丝绳拉断叶片事故,车间加大了对各风机钢丝绳的检查,为防止钢丝绳锈蚀,每年都组织一次全面润滑,将钢丝绳涂满黄油并穿上塑料管保护,防止雨水冲刷。而2006年5月份,车间刚刚对风机钢丝绳进行了全面检查、养护。当对断裂的钢丝绳进行检查时,发现钢丝绳是完好的,断开的位置都是锁具螺旋扣。这一批锁具螺旋扣都是在2000年左右统一更换的,当时要求材质为不锈钢,耐腐蚀。但从断裂的锁具看,其材质并非要求的不锈钢。由于冷却塔轴流风机都是在室外大气中工作的,水汽沿风机扇叶轴向自下而上流动,大气中含CO2、SO2等气体与水汽结合,形成酸性电解液,发生吸氧腐蚀。溶液的酸性很大时,也可能有氢离子的还原反应,发生析氢腐蚀。同时生成红棕色的Fe203和绿色的含水Fe304以及黑色的无水Fe304。这种腐蚀在华北地区十分严重[1],而特别当水场采用酸性配方后,浓硫酸的加入也增大了水汽中的含酸量,进一步加重了这种腐蚀。在随后更换锁具的过程中,也验证了这一点。锁具螺旋扣表面有红色、绿色、黑色的腐蚀生成物,而且腐蚀已经到了一折即断、一摔即碎的程度(图7)。



    这种锁具螺旋扣经设备科送检后确认并非不锈钢,而是在铸钢表面进行了镀铬处理。这种锁具螺旋扣无法长期在风机这种潮湿环境中使用,其腐蚀断裂是F3001B风机叶片断裂的根本原因。[-page-] 
    4采取的措施
    4.1更换新的风机叶片
    由于风机叶片是由轮毂中的夹块夹持的,在安装过程中,必须保证夹持力的大小合适,过大则可能损伤叶片根部,过小则经过一段时间运转后扇叶可能会围绕中心转动,影响平衡,引起振动。同时,叶片的角度必须严格按要求调整,所有风叶倾角允差不大于0.5°。为此,必须定期检查、调整风叶的角度。
    4.2校正风筒
    由于长期运行,玻璃钢风筒变形严重,在多次调整顶部钢丝绳后,新安装的风叶仍和筒壁有刮碰,维修人员将风机叶片的安装位置重新进行调整,以保证风叶与风筒间隙满足9~l9mm的要求。为了防止此类事故再次出现,必须每年定期检查、调整风筒的圆度及风叶与风筒间隙。
    4.3更换全部风机的锁具螺旋扣及绳夹
    由于物资装备部门采购不到完全不锈钢材质的锁具螺旋扣,在选择同类产品中质量好的锁具螺旋扣及绳夹后,将3台风机的锁具螺旋扣及绳夹全部进行了更换。同时,车间规定,以后每年在润滑、检查钢丝绳的同时,抽检锁具螺旋扣是否可靠,每3年进行一次全面更新。
    4.4其他维护措施
    (1)加强对风机腐蚀的监测与处理。定期检测钢铁材料的壁厚,校核刚度、强度,达不到要求时及时加固或更换;对于碳钢表面必须定期做彻底的防腐处理。
    (2)加强对风机振动的监测。根据《旋转机械的振动烈度标准》和厂家提供的有关资料,振动速度长期运行不超过6.3mm/s,大不超过10mm/s。大烈度的振动会使机组的连接螺栓松动,运行状况劣化,甚至造成零部件失效。因此,必须对风机的振动进行定期监测。当振动值超过标准时,应针对原因进行检修。另外,应定期对所有的螺栓、螺母进行检查,尽量避免振动引起螺栓松动造成事故。
    (3)经常检查联轴器和减速箱轴承的运行情况。联轴器起传递转矩和缓冲减振的作用,由于受到多次启动冲击、长期的振动磨损以及腐蚀、老化的影响,联轴器的弹性元件会失效,所以每年必须定期检查。
    风机运行中对减速箱的轴承直接检查比较困难,但应定期在风机停运后进行盘车“听诊”,仔细听轴承转动的声音,如果轴承转动的声音沉闷、断续、发卡说明轴承可能存在缺陷,需进行检修。
    5结论
    通过对F3001B风机叶片断裂的原因分析与处理,认识到在风机的日常检查维护中,不仅要重视机组本身的检查,对机组小附件及相关设施的检查维护也不能有丝毫马虎,否则可能造成严重后果。只有认真落实上述检查维护措施,细致入微地开展工作,才能保证风机的完好率达到100%,才能确保循环水系统的安全高效
运行。