玻璃钢夹砂管顶管施工的顶力分析

摘 要:本文通过介绍玻璃钢夹砂管顶管顶进过程情况,以图表形式将顶力变化图现出来。根据图表反映的顶力变化趋势,结合砂性土地质的特性,对施工过程中遇到的问题展开讨论,分析原因,并得出解决方法。总结了玻璃钢夹砂管顶管在施工中的一些经验和方法。
关键词:顶管、玻璃钢夹砂管、砂性土、顶力

  乐昌市城区污水收集截污提升系统扩建工程,位于富湾电厂(原昌山水电站)西侧,土质多为粗砂和砂质粘性土,其中2#~3#井段位于河岸一侧,总长度为86m,设计采用管径1400mm、管长3m的玻璃钢夹砂管。施工方案采用德国产海瑞克泥水循环顶管设备,顶管施工。本文结合工程实例,针对玻璃钢夹砂管顶管过程出现一些隋况作出分析和探讨。

1 玻璃钢夹砂管优点

  本段使用的新型管材――玻璃钢夹砂管,是以树脂为基体材料,玻璃纤维及其制品为增强材料,石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工工业及排水工程的佳选择。相比混凝土管有其不同的特性,在顶管施工中具有以下一些优点:
  (1)比重小、质量轻(重量为同管径混凝土管道的1/10)、对地基要求低,对吊装、下管机具要求低,操作方便。
  (2)优良的耐腐蚀性能产品选用耐腐蚀极强的树脂,使用寿命长。
  (3)外表光滑,减少顶进过程摩擦阻力,土壤的内聚力对玻璃钢夹砂管道作用小;顶力小,对顶进设备要求低,管道纠偏容易。
  (4)水力学性能优异、节省能耗夹砂玻璃钢管具有光滑的内表面,磨阻系数小,水力流体特性好。

2 顶进的准备工作

  根据管材轴向抗压能力,密切关注顶进过程的顶力变化,做好顶进的准备工作。
  (1)顶进重点放在顶力控制上,操作手要细心观察顶进参数和土质的变化,真实、客观做好原始记录。
  (2)注浆工作做到定岗定人,保证注浆效果。为防止注入浆液被泥水循环带走,注浆从第2节管开始,注浆管排列顺序为2、3、5、7、9、11、14、16、18、21,根据具体情况对部分管段进行补浆。
  (3)保护好止水圈胶皮,防止因胶皮破损和外翻导致漏水漏沙及漏浆的情况发生。
  (4)每班在顶进过程中描绘顶力曲线图,并做好关键点的事件记录。

3 顶进过程顶力曲线图及阶段分析

  根据实际顶力数据,描绘顶力曲线图。图中真实反映出每节管顶力的变化情况,将曲线分为九个阶段进行叙述,其间结合关键点的事件记录,分析曲线波动的成因,以及各因素之间的内在关系。
3.1 ①~②阶段
  工具头从工作井出洞时出现个顶力上升高峰,峰值接近50t,此时的摩阻力很小,主要是工具头通过洞口砖墙和止水旋喷桩时产生的正面阻力。需要注意的是保护止水圈胶皮,刀盘的旋转和破碎砖块都有可能将其挤烂。
3.2 ②~③ 阶段
  顶完节管顶力稍许下降,判断出工具头已通过旋喷桩位置,正面土压力减小,工具头开始进入土体,察看出土情况,基本组成为中砂。由于注浆从顶进第3节管开始(第2节管为注浆管),顶进第2节管时摩阻力逐渐增大,开始注浆后,摩阻力减小,顶力稳定在60t。
3.3 ③~④ 阶段
  从图上看,4―7节管顶力增加了40t,另据顶进数据记录,工具头在④ 点的位置比③ 点抬高了15 cm,刀盘电流较大,指针上下摆动明显,应是土质影响所致,察看出土情况,发现砂土颗粒明显变大,主要组成为粗砂,且夹杂着部分0.5~1 cm粒径的砾石。
  分析原因:沙砾质量和体积均有增大,泥水循环不易将其带出,落下的砂砾不断在工具头下方沉积,导致工具头不断走高。同时堆积的砂土对管道外壁形成挤压,造成机身及管壁的摩阻力不断增大,顶力迅速上升。
  解决方法:对循环水进行浓度处理,在沉淀池中加入一定量的膨润土,提高泥水浓度,加大水的比重。泥水循环时,砂砾外表被膨润土絮凝体包裹,泥水循环时砂砾呈悬浮状态而被带出。此措施从顶进第七节管开始施行。
3.4 ④~⑤阶段
  顶力下降趋势明显,在3节管的过程中顶力降了20t,工具头抬升的趋势也得到了控制,可见提高泥水浓度的措施得当,有效的避免了顶力和纠偏问题的进一步扩大,但同时也要注意纠偏控制,避免因纠偏过度导致局部受力或管缝漏水现场。
3.5 ⑤~⑥ 阶段
  这一阶段的曲线变化频繁。如图所示,第11~12节管顶力持续上升,达到100t,而此时的循环水浓度已达到砂砾悬浮的标准,注浆量和浓度也符合实际要求,为何顶力仍保持一个较高水平呢?
  分析原因:观察仪表参数发现,此时的进水压力0.2MPa,排泥压力0.15MPa,两者均高于正常状态下的数值。考虑到此前排泥泵使用时间较长,叶轮磨损严重,泵的抽吸能力有所下降,导致泥水循环不能正常进行。
  解决方法:决定在第13节管开始安装中继泵,提高排泥能力,将滞留在前方的砂土带出,加了中继泵之后,顶力有所下降。
  但第14节管时顶力又急剧增加,达到峰值的110t,半节管的时间内上升了20t。
  分析原因:第13条管顶完后,退油缸的同时管也跟着后退,止水圈胶皮被管带出,呈外翻状态,使得大量润滑浆液流失,之前形成的浆套被破坏,导致摩阻力增大。
  解决方法:对止水圈胶皮进行处理,将其塞回,但因管壁与前导墙间距很小,复原难度大,停机时间长,导致顶力增长过快。之后对管道及时补浆,顶力逐渐稳定。
3.6 ⑥~⑦ 阶段
  顶力降幅很大,根据现场数据记录显示,此时的电流值已稳定在20A左右。判断应是前方土质发生变化,进而察看出土情况,已有细沙分出,以中砂为主要组成,工具头正面阻力减小,于是决定换清水用做循环,提高顶进速度。
3.7 ⑦~⑧ 阶段
    从图上看,第18节管顶力上升了20t。
  分析原因:由于土质发生变化,顶速加快,两台主顶油泵同时开至大,通过分析顶进记录,第16、17节管约20分钟就完成顶进,顶速过快,注浆速度跟不上顶进速速,浆液不能及时填充工具头超挖部分,管壁被砂层重新包围,调整注浆压力后也很难将其穿透,管壁摩阻力迅速增大。
  解决方法:调整顶速,使之与注浆量平衡,同时控制注浆环节的管理,提高注浆效果。具体有以下几项措施:
  (1)稀释浆液,提高注浆压力,直至砂层覆盖管段被打通,之后再提高浆液浓度。
  (2)提高浆液浓度时,膨润土和水的比例增至2包/m3(25kg/包),在渗透能力较强的砂层可添加万用王,提高其絮凝力,减少浆液在砂层中的渗透量。
  (3)要求注浆工作做到全程监控,除浆液的合理渗透损失外,每节管顶进时派专人进管查看注浆情况,跟踪检查管道借口,注浆口完是否好,减少人为因素造成的浆液损失。
3.8 ⑧~⑨ 阶段
顶力稳定一段时间后开始下降,降至波谷时的60t,表明注浆已达到减阻目的,管壁润滑较好,管壁与土层之间的浆套已经形成。
3.9 ⑨~⑩阶段
  第27节管顶力开始直线上升,曲线变化幅度很大。按测量距离86m计算,第28节管工具头出洞(工具头4m),此时正通过旋喷桩和砖墙位置,正面阻力增大,磨砖墙时更是达到了140t,砖墙破碎后,顶力迅速降至100t。由此看来,刀具的完整性在工具头进出洞时显得特别重要,所以在开顶前,要对刀具进行全面检查,修复破损刀片,磨损严重的将其替换,保证周边刀的完整性,确保工具头进出洞顺利。
  从上述9个阶段来看,顶力变化体现在以下四个方面:
  (1)因地质情况采取的洞口处理方式,造成对顶力的影响,如洞口砖墙,起止水和加固土体作用的洞口旋喷桩,工具头在进出洞口时顶力增加值约在40t~60t之间,在图上表现在①~②和⑨ ~⑩两个阶段。
  (2)因土质变化导致的顶力变化,土质发生变化后,不仅顶进过程的泥水循环受到影响,各种顶进参数也随之变化,如刀盘电流、工具头正面土压力、管道摩阻力等。在图上主要表现在③~④和⑥~⑦两个阶段。
  (3)注浆环节对顶力影响很大,体现了注浆减阻的重要性,在图上主要表现在②~③ 、⑤~⑥ 、⑦~⑧ 、⑧~⑨四个阶段,
  (4)针对泥水循环不正常采取一定措施,如提高循环水浓度和加中继泵提高排泥能力,达到了减阻和纠偏目的,在图上表现在④~⑤ 、⑤~⑥两个阶段。

4 小 结

  顶管施工过程客观因素的影响主要来自地下土质和地下水等的情况,结合顶进技术水平高低,施工过程的顶力变化也不相同。玻璃夹砂管在不同土质情况下顶进出现的顶力变化,都有其内在原因,这需要现场技术人员及时发现问题,研究分析,结合施工经验,做出正确判断,不断地总结,提高施工技术。